“真好,现在我从围着管桩‘公转’到管桩自己实现‘自转’了,再也不用爬上爬下了。而且现在管桩油漆段能整体进车间涂装,不用担心外场涂装污染了,这颗心也算落地了。”涂装工人王师傅高兴地对着环保先锋队队长周维说。
先锋队取名“涂出精彩环保战队”,寓意涂装作业实现绿色环保发展,创造更多精彩。组长由副总工艺师周维担当,组员都是与涂装作业深度相关的人员,分别是工艺项目一处的处长季富强、涂装二车间的处长陈登斌、起运处的李仑生。
风电管桩是海上风机的“定海神针”,其直径约8米,平均长度超过90米,重量约1400吨。风电管桩近一半长度打入海床,剩余的另一半则需要进行涂装防腐。然而管桩“大、长、重”的结构特点导致整根管桩进车间冲砂及油漆困难,只能采取先分节段涂装再在外场总拼成整体依次进行中漆、面漆涂装的方式,但这种方式的外场涂装作业比例高达60%,存在环保隐患。
面对这个问题,周维将环保先锋队的全体队员召集起来进行头脑风暴。讨论会上气氛热烈,你一言我一语。然而困难比预想的更为复杂,讨论的初步方案是通过搭脚手架、围三防布的方法进行物理隔离。
说干就干。但是,在脚手架基本搭设完成后,现场一根根钢管横纵布置,挤满了总拼工位的空隙,也占据了部分物料通道,显得凌乱不堪。涂装负责人陈登斌提出:“脚手架搭好后,才能进行管桩涂装,然后涂装完之后脚手架又要全拆掉,不仅费用增加,工期也从原本的5天延长至8天。” 吊装负责人李仑生紧接着说道:“现在涂装环节周期加长,后续管桩总拼只能顺延,生产节奏全打乱了,多个项目脱期风险很大……”
“既然我们能让小节段涂装的脚手架消失,那我们就能让总拼的涂装脚手架也消失,我们接着创新,再争个第一。”一个声音打断了李仑生,大家把目光投向正在说话的周维,透过眼镜依然能看出他眼角的红血丝,“我昨晚回去后对在制项目的图纸又进行了反复的测算,油漆段负荷不到800吨,而四台平板车联动最大承载为960吨,富余的160吨可满足冲砂油漆滚轮架的载荷要求。我们还是使用15米小节段使用冲砂油漆滚轮架的方式,用滚轮架滚动节段为涂装创造平地施工条件,避免搭设脚手架。这次做个大的,做能满足50米的冲砂油漆滚轮架。”周维的语气中透着坚定。
从15米扩展成50米、从200吨加重至800吨,长度、吨位都是前所未有的挑战。但在先锋队的带领推动下,似乎这些问题都能迎刃而解。大家凭着这股劲头,开始对油漆段重量进行统计和分析,在原有冲砂油漆滚轮架的基础上,对其不断进行计算、设计、试验与优化。经过一个月的努力,800吨冲砂油漆滚轮架的制作顺利完成。
对此,先锋队并不满意,开始研究如何解决“滚轮架进车间”这个问题。先锋队经过多次讨论、方案设计与计算,最终决定使用龙门架承托滚轮架,让平板车承托龙门架。就这样,滚轮架拥有了“身体”龙门架、“双腿”平板车,滚轮架成了“可行走”的,自然能够乖乖走进车间。
有志者事竟成。2019年10月27日晚上19:00,重约770吨,长达52米的广东粤电珠海金湾风电31#管桩油漆段,成功完成从总拼工位转运至车间进行冲砂油漆的任务。先锋队集体见证了这个有意义的时刻,自豪和轻松洋溢在每个人的脸上。
“可行走的”滚轮架,除本身能够降低人工强度外,让管桩实现“自转”,工人只需站在一个点就能完成管桩一个圈的涂装,不像之前工人围着管桩“公转”;也降低了时间成本与经济成本,“可行走的”滚轮架不需要额外花时间进行组装,更能重复利用,不会造成浪费;更重要的是,它成功将大型管桩生产外场涂装率降至5%以内,仅保留少量特殊作业工序。先锋队还进一步从工艺源头选择VOCs质量比低于10%的高固漆,并针对性设计了专用施工修补平台助力涂装作业过程提升,有效降低VOCs排放。
在钢桥自动化涂装方面,先锋队也积极推动自动化涂装设备选型、机器人编程、自动喷涂工艺研究和自动化涂装生产线布置等工作。在舟山主通道项目上实现自动冲砂、自动涂装作业,在公司内首次成功应用自动化涂装,有力推进了绿色环保施工。
“针对可能存在的涂装环境问题,观望心态要不得,必须快速行动,强化涂装环保工作,努力实现打造振华钢桥品牌、振华海工品牌、振华风电品牌的初心。”这是振华重装“涂出精彩”环保先锋队成立的原因,也是团队的初心和使命,环保战队将继续用实际行动涂出更多精彩!(撰文 | 季富强)